差壓開關的優化案例及效果
2022-07-18標簽:差壓開關
差壓開關的優化案例及效果
案例1:原抗燃油系統差壓開關安裝在每臺油泵出口的濾網筒體上,與濾網筒為一體設計,無法直接更換為變送器。另外,由于抗燃油泵管道本身的原因,亦無法直接開孔取樣,但是系統原設計有壓力表,可以利用壓力表預制的取樣管來解決變送器取樣問題。在油泵出口壓力表取壓管安裝三通閥,接出一路取樣管到差壓變送器正壓側;在抗燃油母管壓力表取樣管安裝三通閥,接出另一路取樣管到差壓變送器負壓側。
對于差壓變送器,根據壓力大小,選擇高靜壓變送器。改造后,系統運行時差壓信號再無出現問題,使運行人員可以監視濾網差壓變化,從而判斷濾網工作情況,并采用有效措施,保證系統的安全。
案例2:引風機控制油系統原安裝兩個差壓開關,其接頭為標準接口。在不增加額外成本的基礎上,直接拆除其中一個差壓開關,更換為變送器,相應地把信號接線從開關量卡件移至相鄰的模擬量卡件,并在DCS里進行相應的設置,從而完成了差壓開關的優化改造。改造完成后,運行人員可以時刻監視控制油壓的大小,準確地做出判斷。
結論
1)本文分析得出差壓開關存在如下缺點:定值容易變化、功能單一、可靠性低、日常維護大、精度低;
2)在數據采集上,差壓開關輸出為數字量信號,變送器輸出為模擬量信號。因此,差壓開關理論工作速度比變送器快,但不影響壓力變送器所在的模擬量在熱力系統的控制要求。在實際測試中發現,壓力變送器整個運算周期反而比差壓開關短;
3)差壓開關價格優于變送器,但常用的差壓開關與變送器價格相差不大;
4)通過兩個案例的發生,說明了差壓開關在實際應用中誤動作不利于監視。#后利用各種方法改造成變送器后,測點可靠性極大提高,方便了運行人員對系統運行的監控。
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